您的位置:主頁 > 新聞動態(tài) > 百科知識 >

空壓機節(jié)能|空壓機節(jié)能改造案例兩則

發(fā)布時間:2020-03-06 22:51人氣:

空壓機節(jié)能|空壓機節(jié)能改造案例兩則空壓系統(tǒng)電能消耗占工業(yè)能耗的8~10%左右,全國空壓機耗電量約為2260億kWh/a,其中有效能耗只占66%,其余34%的能量(約768.4億kWh/a)被白白浪費掉,空壓系統(tǒng)的節(jié)能亟待高效開展。大量......

空壓系統(tǒng)電能消耗占工業(yè)能耗的8~10%左右,全國空壓機耗電量約為2260億kWh/a,其中有效能耗只占66%,其余34%的能量(約768.4億kWh/a)被白白浪費掉,空壓系統(tǒng)的節(jié)能亟待高效開展。大量的數(shù)據(jù)表明,壓縮空氣系統(tǒng)的主要費用都耗費在運行環(huán)節(jié)上,在其生命周期中,運行費用(電費)占據(jù)的比例高達78~92%。

 

 

如水泥生產(chǎn)是高耗能行業(yè),水泥行業(yè)能耗占全球能源消耗的2%,水泥行業(yè)的二氧化碳排放量占全球碳排量的 5%,而全球超過50%的水泥在中國生產(chǎn)。水泥工廠最大的挑戰(zhàn)是能源消耗(熱能和電能消耗),約占生產(chǎn)成本的 50%~70%。

 

近年來,中央和地方政府對能源密集型的水泥行業(yè)加強管控,要求提高生態(tài)效益和可持續(xù)性,并出臺規(guī)章制度和罰款條例,敦促水泥企業(yè)降低能源消耗,減少二氧化碳的排放。因此,如何通過精細化管理,對水泥能耗深入挖潛,提高能源使用效率,是每個水泥企業(yè)都要面臨的一個課題。

 

根據(jù)現(xiàn)場調(diào)研與檢測獲取的大量生產(chǎn)數(shù)據(jù)(表1),結(jié)合工程經(jīng)驗,發(fā)現(xiàn)大部分壓縮空氣系統(tǒng)運行能耗高的主要原因如下:

 

01
設備效率低

 

幾年前配置的空壓機大多屬于低能效設備(表2),與終端等設備匹配不合理,僅僅為了滿足生產(chǎn)的基本需求;空壓機調(diào)節(jié)方式落后、無集中控制,用氣量隨機變化時,空壓機因卸載而浪費嚴重;末端設備用氣不合理、效率低、設備用氣存在浪費。

02
供氣壓力不合理

 

沒有對供氣壓力進行分級規(guī)劃,而是簡單采用高壓供氣外加機械自力式減壓閥來滿足不同的壓力需求,大量的能源浪費在閥門上。此外,當需求側(cè)用氣量變化引起管網(wǎng)壓力的隨機波動,為了避免機組的頻繁啟停,需要設定一個很寬的壓力變化范圍,造成空壓機出口壓力的大幅波動,增加了空壓系統(tǒng)的運行能耗。

 

03
能源浪費的原因

 

1、空載能耗高。目前企業(yè)壓縮機為單臺N立方,壓縮機開停只有N或N的倍數(shù),空壓機設備開停依賴人工管理的傳統(tǒng)。尤其在用氣負載頻繁變化時,系統(tǒng)不能快速反應,也不能實現(xiàn)壓縮機排量的微調(diào)。這形成了空壓站各壓縮機的空載。

 

通常情況下,當壓力達到y(tǒng)公斤時,空壓機進入卸載運行狀態(tài),當壓力降到x公斤時,壓縮機進入空載狀態(tài),即關(guān)閉進氣閥使電機處于空轉(zhuǎn)狀態(tài),同時將油器預分離罐中多余的壓縮空氣通過放空閥放空。關(guān)閉進氣閥使電機空轉(zhuǎn)雖然可以使空壓機不需要再壓縮氣體作功,但空壓機在空轉(zhuǎn)中還是要帶動螺桿或者活塞做回轉(zhuǎn)運動,電耗仍在繼續(xù)發(fā)生。實際檢測發(fā)現(xiàn),空壓機空載時的能耗高達其滿載運行時的40%~55%(請參考表3)。

 

2、爬升能耗高。螺桿壓縮機有兩種運行模式,加、卸載運行模式或空載、滿載運行模式。加、卸載控制方式使得壓縮氣體的壓力在x公斤~y公斤之間來回運動。x公斤是最低工作壓力值,即能夠保證用戶正常工作的最低壓力(加載壓力)。一般情況下,x公斤、y公斤之間關(guān)系可以用下式來表示:y公斤=x公斤+(1+δ),δ是一個百分數(shù),其數(shù)值大致在10%~25%之間。壓差一般在一公斤以上。

 

通過理論計算和實際檢測,得知空壓機壓力每增加1公斤,能耗增加5-6%。由此可知,在加、卸載供氣控制方式下的空壓機,其工作氣壓由x到y(tǒng),有一個氣壓爬升的能耗,存在事實上的能源浪費。同時,高于x公斤的氣體在進入用氣終端前,其壓力需要經(jīng)過減壓閥減壓至接近x公斤,壓力越高流速越快,這就造成同樣的工況,壓力越高所耗氣量越大。這一過程同樣是一個能源浪費的過程。

 

3、傳統(tǒng)管理。在空壓站的使用管理過程中,存在兩種不可避免的矛盾。一種是企業(yè)對空壓機管理人員有明確的考核,那么會出現(xiàn)氣壓經(jīng)常不夠或能少開就少開的習慣,不利于生產(chǎn)線的正常運行,或出現(xiàn)壓力達不到設備使用要求導致用氣終端故障增加。

 

另一種是對空壓機管理人員沒有明確的考核,這就會導致空壓機多開、空壓站空載能耗高的結(jié)果。無論哪種管理模式,其結(jié)果都會是空壓站電能浪費增大,而且不利于安全生產(chǎn)。

 

04
空壓站節(jié)能案例賞析

 

案例一:

 

某水泥有限公司4500t/d熟料生產(chǎn)線項目于2008年8月18日點火投產(chǎn),總投資6.2億元,年產(chǎn)熟料155萬噸,水泥200萬噸,建設范圍自石灰石、砂巖礦山開采及破碎至水泥成品出廠,并同步配套建設純低溫余熱發(fā)電系統(tǒng),屬典型的節(jié)能型項目,污染物的排放優(yōu)于國家規(guī)定的標準,可以有效的提高現(xiàn)有資源的綜合利用率。

 

下面是就該公司采用《合同能源服務管理》方式對現(xiàn)役高危、高耗能空壓機產(chǎn)品實現(xiàn)節(jié)能改造的節(jié)能效益和工程項目達成方式的闡述,請參閱:

 

1、改造前服役空氣壓縮機能耗數(shù)據(jù)見表4。

 

 

2、改造后服役空氣壓縮機能耗數(shù)據(jù)(表5)

 

 

(1)該司正常使用是5臺,銘牌功率110/kW*5=578kW;實際耗電557kW/每小時(實際運行壓力在0.63MPa);理論排氣量100.6m3/min,實際排氣量在85.51m3/min;

 

(2)表2中得出:采用筆者公司更節(jié)能的永磁同步雙級壓縮永磁變頻一體機5臺,90/kW*5=450kW;實際耗電在453kW/每小時,理論排氣量99m3/min,實際排氣量在90m3/min;

 

(3)空壓機設備節(jié)能改造前后節(jié)能量數(shù)據(jù):采用同壓力、同排量的節(jié)能空壓機替換現(xiàn)用的空壓機完成等同的生產(chǎn)量,比原來的空壓機在加載運行狀態(tài)下每小時節(jié)省電量約104度,每小時節(jié)省電費約72.8元(電費按0.7元/度計算)。

 

結(jié)論:空壓機節(jié)能改造后

 

A、用戶節(jié)能效益收益

①運行1小時可節(jié)約電量約104度;可節(jié)約電費約72.8元;

②運行一年(365*0.95=346.75天/8322H)節(jié)約電量86.5萬度;可節(jié)約電費約60.5萬元;

③運行4萬小時可節(jié)約電量約416萬度;可節(jié)約電費約291萬元。

 

用戶節(jié)能效益收益,見表6。

 

 

B、社會節(jié)能效益

①運行1小時可節(jié)約標準煤約0.0332噸;可減少二氧化碳排量約0.0664噸;

②運行4萬小時可節(jié)約標準煤約1331噸;可減少二氧化碳排量約2662噸;

隨著碳排放上網(wǎng)交易,截止2019年7個試點省市的3000多家重點用能企業(yè)已加入,各地平均成交價30元左右。

 

案例二:

 

某玻璃股份有限公司,占地800余畝,員工800多名,公司注冊資本2億元人民幣。公司建于2004年,擁有兩條700t/d超白玻璃及深加工生產(chǎn)線,年產(chǎn)超白玻璃860萬重箱,鋼化玻璃50萬平方米,中控玻璃280萬平方米。

 

下面是就該公司采用《合同能源服務管理》方式對現(xiàn)役高危、高耗能空壓機產(chǎn)品實現(xiàn)節(jié)能改造的節(jié)能效益和工程項目達成方式的闡述,請參閱:

 

1、改造前服役空氣壓縮機能耗數(shù)據(jù)見表7。

 

 

2、改造后服役空氣壓縮機能耗數(shù)據(jù)見表8。

 

 

(1)該司正常使用是3臺,銘牌功率250/kW*3=750kW;實際耗電846kW/每小時排氣量120.8m3/min;

 

(2)采用筆者公司更加節(jié)能的永磁同步雙級壓縮空壓機3臺,200/kW*3=600kW; 實際耗電在660kW/每小時,排氣量120.81m3/min。

 

(3)空壓機設備節(jié)能改造前后節(jié)能量數(shù)據(jù):采用同排量、同壓力的節(jié)能型空壓機替換現(xiàn)用的空壓機完成等同的生產(chǎn)量,比原來的空壓機在加載運行狀態(tài)下每小時節(jié)省電量約186度,每小時節(jié)省電費約117.1元(電費按0.63元/度計算)。

 

結(jié)論:用戶空壓機節(jié)能改造后

A、用戶節(jié)能效益收益

①運行1小時可節(jié)約電量約186度;可節(jié)約電費約117.1元;

②運行一年(365*0.95=346.75天/8322H)節(jié)約電量約154.7萬度;可節(jié)約電費約97萬元;

③運行4萬小時可節(jié)約電量約744萬度;可節(jié)約電費約468萬元。

 

用戶節(jié)能效益收益見表9。

 

 

B、社會節(jié)能效益

 

①運行1小時可節(jié)約標準煤約0.0691噸;可減少二氧化碳排量約0.1382噸;

②運行4萬小時可節(jié)約標準煤約2764.8噸;可減少二氧化碳排量約5529.6噸;

③隨著碳排放上網(wǎng)交易,截止2019年7個試點省市的3000多家重點用能企業(yè)已加入,各地平均成交價30元左右。

本站系本網(wǎng)編輯轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請在30日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,我們將在第一時間刪除內(nèi)容![聲明]本站文章版權(quán)歸原作者所有 內(nèi)容為作者個人觀點 本站只提供參考并不構(gòu)成任何投資及應用建議。

推薦資訊

400-068-0032